剪切机械

产品技术步进电机剪线方式常见问题调试

发布时间:2022/7/28 14:19:48   

步进剪线的常见问题包括:1、剪线后面线过短;2、剪线后底线过短;3、剪刀动作不到位(包括回刀不到原点、剪线断针等)。

一、剪线后面线过短

  造成剪线后面线过短,主要是由于剪刀出刀时分线失败、扣线效果不好造成,可按以下步骤调试:

  1、将每个机头的剪刀刀尖安装位置对齐,保证剪刀出刀分线时刻的位置一致;

  2、将每个机头的旋梭梭尖位置对齐,保证剪刀分线时,面线环的状态一致;

  3、调节“步进剪线起始角度”参数0~20,对应°~°,可根据厂家剪刀安装的左右位置进行调节,如下图左,剪刀位置靠左,则“步进剪线起始角度”参数应小一些,出刀偏早;下图右,剪刀位置靠右,则“步进剪线起始角度”参数应大一些,出刀偏晚。

  有条件的情况下,可用手机慢动拍摄剪线动作,或拍摄后在电脑上进行慢放,观察出刀动作以找到参数调节的方向。如下2图,若剪刀的出刀过早,面线尚未离开旋梭梭尾,剪刀右刀尖分不到面线,即分线失败。

正确的出刀时机如下2图,面线离开旋梭梭尾进入凹槽内,2根面线前后分开,这时剪刀右刀尖滑出定刀,顺利分到面线。

4、检查扣线叉:扣线时,面线绕过扣线叉后,是否顺利形成三角型。若有面线向上滑出的现象,需调整扣线叉位置,以保证面线绕过扣线叉后形成三角型。

二、剪线后底线过短

造成剪线后底线过短,主要是由于剪刀回刀时速度太快,底线来不及从梭芯拉出便扯断了,可按以下步骤调试:

1、检查剪线驱动器的步距角与电源板跳线是否匹配,防止电机以双倍速度回刀。以PC为例,驱动器的步距角与电源板跳线的对应关系是:步距角设置为0.9°,JMP3断开;步距角设置为0.45°,JMP3短接。

2、可能是CAN通讯线的5、6引脚AB脉冲信号受干扰,CAN通讯线换成双绞屏蔽线,并将屏蔽层接入2管脚GND,可有效防止干扰产生。双绞屏蔽线屏蔽层接地如下图。

更换线缆本着保护CAN通讯5、6引脚的AB脉冲信号的原则,步骤如下:

2.1、将主板到电源板的CAN通讯线换成双绞屏蔽线,并将屏蔽层接入2管脚GND。

2.2、若外围板不需要CAN通讯5、6引脚的AB脉冲信号,将从电源板引出的CAN通讯线5、6引脚剪断,在电源板的CAN通讯5、6引脚接入Ω终端电阻。

2.3、若外围板需要CAN通讯5、6引脚的AB脉冲信号,则所有用到该信号的板件,其CAN通讯线都需要换成双绞屏蔽线,并将屏蔽层接入2管脚GND。

注:使用CAN通讯5、6引脚的AB脉冲信号的外围板有:HM1C15,HC,HC,EF,HC。

三、剪线动作不到位

造成剪线动作不到位,可能有机械原因,也可能有电控原因,可按以下步骤排查:

1、测试剪刀,若剪刀出刀或回刀时,伴随有异响或不到位,可检查机械装置,如电机摆杆是否正常,动刀和定刀之间是否太紧等。

2、检查剪线电机走线,将电机的电源线和光耦板信号线分开走。

3、按上文所述方法更换CAN通讯线。

4、若剪线时,电机有类似丢步的异响声,可调节M06驱动器拨码,增大电机电流。

5、若经过上述步骤仍然出现剪刀动作偶尔不到位,可更换主轴编码器,继续观察测试。

预览时标签不可点收录于合集#个

转载请注明:http://www.aideyishus.com/lkcf/968.html
------分隔线----------------------------

热点文章

  • 没有热点文章

推荐文章

  • 没有推荐文章