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河钢矿业:念好“精”字诀高效促生产
进入三季度,化工分公司加强生产运输设备管理,着力念好“精”字诀,破解难题瓶颈,激发动能活力,确保高效满足矿山生产爆破需求。
精细管理严谨检查稳性能
“苏涛,你看乳化器定子、转子表面十分光滑,为什么要进行探伤检测?”7月2日,2台乳化现场混装车的乳化器拆解完毕后,混装车司机刘越不解地向司家营化工车间技术员苏涛询问说。
“车载乳化器是乳化现场混装车的重要生产设备,它的作用是将油相和水相在定子和转子高速剪切的情况下进行乳化。环境腐蚀、高强度作业,会导致转子出现裂痕,一但出现裂痕会导致转子刚度不对称,影响乳化器的转速,直接影响乳化效果。乳化效果不达标将造成乳化炸药不能正常引爆或者拒爆,给现场作业人员、生产设备、爆破质量带来很大安全隐患。”苏涛解释说道。
经过探伤检查后,未发现混装车乳化器转子叶片焊点表面有开口性缺陷,符合生产要求。苏涛又对2台混装车乳化器定子、转子进行安装,在运动状态下确认乳化器定子、转子没有异响,再逐步调整转速到生产需求转速,乳化器稳定性良好,振动幅度符合标准要求。经过30分钟的密封性检测,轴承无漏水、无过热现象。随即进行生产试验,经过现场取样检测,各项生产指标达到用户爆破需求指标。
该分公司不断加强设备管理,建立健全机械维修、保养规章制度,对设备管理故障进行建档备案。加大设备点检力度,详实记录保养、换件等情况,科学分析、判断故障原因,为以后快速排除故障提供依据。有针对性地加强对维修工人的技术培训,通过理论知识、实操演练、技术比武等多种形式提高设备管理人员的操作水平。
精巧改造妙设阀门稳指标
“密度波动范围较大是什么原因呢?”6月30日,技术员许涛看着5号乳化现场混装车的生产指标监测数据图,心中画了个大大的问号。
5号乳化现场混装车是该分公司新购入车辆,与其它乳化混装车的生产原理有所不同,“密度波动较大,将直接影响炸药品质,从而影响爆破效果。”许涛深知问题的严重性。经过对其现场观察与跟踪,许涛发现是由于油相、敏化剂流量不稳定,造成乳化不均匀,而导致密度波动较大。
“涛哥,是不是管路压力不稳定,造成流量忽大忽小?”混装车司机刘越的一席话使得许涛茅塞顿开。许涛对5号乳化现场混装车生产构造仔细研究、勘查后,决定在油相泵出口管路、敏化剂泵出口管路加装背压阀,使背压阀能保持管路所需压力,使油相泵、敏化剂泵按照生产配比正常输出流量。经过试运转,油相、敏化剂流量稳定,密度指标稳定。目前,5号乳化现场混装车已正常进行填充作业,各项生产指标%合格,矿山反馈爆破效果%满意。
该分公司全力保障矿山原石采掘进度,深入挖掘现有产线潜力,认真落实上下道工序之间的监督和把控,严格生产设备工艺参数设定,强化炸药质量跟踪,对炸药密度、含油量及爆速进行现场监测,并根据气候温差的不同,及时调节乳化炸药的感度,确保炸药配比准确、品质稳定,有效促进爆破威力提高10%~20%。
精心设计巧加防护保配送
“本周车辆维修数据表明,技术改造后的火工品运输车辆的风扇和水箱损坏次数为零,总体维修费用减少5%。”7月2日,该分公司民爆配送中心点检员刘爱军在生产周例会上汇报道。
6月25日,刘爱军在统计车辆点检信息时发现,车辆的风扇和水箱损坏的频率较高,这样不仅增加了维修成本,而且还容易导致配送途中车辆的降温液漏出,导致发动机爆缸,耽误配送生产任务。他马上将此上报技术服务小组。
技术小组成员李超和刘连涛立即仔细对照车辆作业环节点,发现是由于采场路况复杂,碎石较多,车辆配送行驶中车轮经常将碎石卷入风扇从而导致水箱破损。二人着手制订了解决方案,在车辆底部风扇部位加装一个防护网,阻挡碎石卷入。
但是,由于火工品车辆底部构造特殊,这个防护网需要特别定制。李超联系厂家,得到的答复是制作时间久且成本费用高。“我看车场有替换下来的废旧空气滤芯,我拆出了一个铁丝网,要不试试这个?”刘连涛建议道。说干就干,二人将拆下铁丝网加装到车辆底部的风扇部位,无论大小还是材质都非常合适。经过几天的实验观察,加装防护网的车辆风扇和水箱再也没有破损的现象发生。
该分公司不断深化技术攻关,引导广大职工开动脑筋,集思广益,利用“修、改、配、移”等创新手段解决生产难题,优化生产流程,促进降本增效,保障生产任务顺利完成。李卫国杜建李楠
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